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絞車是礦山企業(yè)的大型設備之一,它擔負著物料運送、人員上下等任務,是礦井的“咽喉要道”,在實際生產(chǎn)中占據(jù)著非常關(guān)鍵的作用。
目前,我國多數(shù)礦井絞車采用的電控系統(tǒng)為:異步電機+轉(zhuǎn)子串電阻加速+動力制動減速+高壓接觸器換向。該電控方式在一定程度上滿足提升系統(tǒng)的運行要求,但也存在著不容忽視的問題,即電機轉(zhuǎn)差功率全部消耗于轉(zhuǎn)子串接的電阻回路中,而絞車在重載加速、加速的工況下運行時間較長,此時轉(zhuǎn)差功率相當大,這就造成了能源的巨大浪費;系統(tǒng)為串電阻有級調(diào)速,切換時沖擊電流大,設備運行平穩(wěn)性差,安全性能較低;系統(tǒng)發(fā)熱嚴重,造成工作環(huán)境惡劣。
隨著變頻技術(shù)及PLC技術(shù)的迅速發(fā)展,該系統(tǒng)已列入國家強制淘汰設備目錄之內(nèi),對其進行升級改造勢在必行。本文主要對成莊礦副井絞車控制系統(tǒng)進行改造,采用全數(shù)字式轉(zhuǎn)子雙饋交流絞車變頻電控系統(tǒng)。
1 現(xiàn)狀
采用2JK-2.5/20型雙筒單繩纏繞式絞車,電動機為JR157-10交流繞線式異步電動機,額定功率260kW,定子電壓6kV,定子電流33A,轉(zhuǎn)子電壓505V,轉(zhuǎn)子電流329A。副井斜長572米,傾角18度,大提升速度4米/秒。由于設備老化、控制技術(shù)落后,現(xiàn)將老式系統(tǒng)改造為全數(shù)字變頻電控系統(tǒng)。該電控系統(tǒng)將先進的數(shù)字化、自動化等技術(shù)進行融合,采用“交流電機+交直交主回路+全數(shù)字化控制模式+雙PLC控制+故障診斷與監(jiān)控”的模式。
2 雙饋轉(zhuǎn)子變頻調(diào)速系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
該系統(tǒng)的轉(zhuǎn)子變頻矢量控制器是全數(shù)字式控制器,可以實現(xiàn)速度閉環(huán)控制、轉(zhuǎn)子變頻矢量控制、單位功率因數(shù)的控制、電流閉環(huán)控制、故障診斷等功能。
在系統(tǒng)主回路設計上,采用“背靠背”式的二級管鉗位雙三電平結(jié)構(gòu),電網(wǎng)電壓定向,直接電流控制。其中,將三電平的有源前端作為整流變壓器,逆變器側(cè)直接接至電機的轉(zhuǎn)子回路,在轉(zhuǎn)子變頻矢量調(diào)速裝置的控制下驅(qū)動絞車。二極管鉗位三電平結(jié)構(gòu)的功率器件電壓等級僅為日常兩電平結(jié)構(gòu)的一半,從而降低了電機絕緣和功率器件承受的電壓,終減小了系統(tǒng)的開關(guān)損耗。同時背靠背拓撲結(jié)構(gòu)利于系統(tǒng)維護,系統(tǒng)可靠性能得到增強。在控制方式上,把功率變換裝置和電機作為一個整體,進一步實現(xiàn)高性能調(diào)速的前提下對網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)、網(wǎng)側(cè)諧波、電機定子側(cè)、網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)等關(guān)鍵指標進行調(diào)控,滿足系統(tǒng)運行在較低的開關(guān)頻率、較小的進線電抗下實現(xiàn)能量雙向流動,使變頻器對電網(wǎng)無污染。
該電控系統(tǒng)在交流電機的轉(zhuǎn)子側(cè)引入全控功率變換單元,而全控雙饋系統(tǒng)功率變換單元是由全控器件組成的三電平變換器所構(gòu)成的,系統(tǒng)通過控制轉(zhuǎn)差功率來進行調(diào)速,其中CU1作為系統(tǒng)的全控逆變單元,用來提供與轉(zhuǎn)子電勢同頻率的變頻電源,CU2作為全控整流單元,用來提供對網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)和諧波進行調(diào)節(jié)和補償,同時為系統(tǒng)提供穩(wěn)定的直流電壓。當變換器CU1處于全控整流狀態(tài),CU2處于逆變狀態(tài)時,轉(zhuǎn)子饋出能量;當兩個變換器工作狀態(tài)與上述相反時,轉(zhuǎn)子饋入能量。
3 雙PLC控制系統(tǒng)
為了滿足礦井絞車高可靠性和高安全性的要求,我們通過建立雙PLC冗余控制系統(tǒng)的配置來完成絞車邏輯操作、行程控制、液壓制動控制、故障保護等。兩套PLC全部通過PROFIBUS和MPI總線進行數(shù)據(jù)傳輸,進一步保證重要數(shù)據(jù)的實時性和同一性,為系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析提供依據(jù)和保證。
3.1 提升行程控制PLC
該部分由三個軸編碼器(滾筒側(cè)、減速器側(cè)、電機側(cè))、井筒開關(guān)(深度指示器上)和行程監(jiān)控PLC構(gòu)成。
三臺軸編碼器將絞車行程位置和在線速度轉(zhuǎn)換成脈沖信號送至系統(tǒng)PLC中,系統(tǒng)PLC將編碼器信號和系統(tǒng)設定的一些行程參數(shù)結(jié)合起來進行邏輯處理,自動產(chǎn)生絞車所需的運行曲線,絞車按照曲線進行運行。為了盡量減少起動和制動過程中產(chǎn)生的機械沖擊,絞車運行速度給定信號的加、減速段為標準的“S”型曲線。同時,PLC通過實際運算來調(diào)節(jié)減速度保持為一個固定值,進一步保證停車點的精度。
3.2 安全保護回路PLC
系統(tǒng)設置有PLC與繼電器構(gòu)成的雙線制安全保護回路。系統(tǒng)將絞車的保護信號主要分為四類:井口施閘、立即施閘、電氣制動和報警。其中直接接入到PLC中的事故信號為井口施閘、電氣制動和報警,PLC將此類事故信號通過處理后發(fā)送至監(jiān)視器顯示故障類型并控制聲光報警系統(tǒng)報警或施閘。立即施閘類事故信號除了引至PLC中顯示、處理外,還引入到安全直動回路,動作抱閘系統(tǒng)進行施閘。
4 應用效果
通過改造,采用變頻調(diào)速系統(tǒng)將使不經(jīng)濟的工況轉(zhuǎn)變?yōu)榧训墓r運行,系統(tǒng)控制精確、運算簡潔,節(jié)能效果明顯,可靠性得到很大提高。
?。?)變頻調(diào)速系統(tǒng)設備運行更加平穩(wěn),實現(xiàn)速度連續(xù)可調(diào),電機溫升較舊系統(tǒng)有明顯降低,同時對系統(tǒng)機械沖擊也明顯減小。
?。?)系統(tǒng)有明顯的節(jié)能效果。投運以來,平均用電量比副井絞車房過去一年月平均用電量減少4830度,全年節(jié)電達57960度。
?。?)系統(tǒng)運轉(zhuǎn)安全可靠,保護齊全,故障率低,且故障判斷及時準確。
?。?)絞車能自動地按照系統(tǒng)計算的提升速度圖來進行提升,降低了絞車的操縱難度。司機無需用施閘手段控制減速,進一步避免超速、過卷的發(fā)生。
5 結(jié)語
由實際應用效果得出,在煤礦提升系統(tǒng)中實現(xiàn)變頻調(diào)速控制,不僅極大地提高了煤礦生產(chǎn)自動化程度,使絞車系統(tǒng)保護完善、運行安全可靠、維護簡單,而且節(jié)能效果明顯。隨著煤礦現(xiàn)代化的發(fā)展,煤礦的增產(chǎn)、降耗、提效被提到了未有的高度,設備的節(jié)能改造將大范圍地展開。因此,“雙線控制”式絞車變頻電控系統(tǒng)的改造勢必將得到廣泛的應用。